鉆井液離心機(鉆井離心機)現(xiàn)場應(yīng)用中的問題及原因
鉆井液離心機常見故障
1、不理想:治理井除砂效果不理想,原因是分離因素小,結(jié)合分離因素低于750的離心機在油田使用時,效果均不理想。
2、振動大:使用中,離心機整機振動大,有響聲。
3、軸承溫度高:軸承溫度高的原因除了常見的缺油和軸承磨損外,油量過多也是一個重要原因,井隊因怕軸承缺油造成燒毀而過多地加入潤滑油,也使軸承溫度升高。
4、排渣困難,現(xiàn)場表現(xiàn)為所配用的電控箱中的保險絲燒斷、安全銷剪斷、整機振動大、噪音大,這些現(xiàn)象隨轉(zhuǎn)速的增高而更加明顯。
原因分析
1、設(shè)備的適應(yīng)性
不論哪個廠家生產(chǎn)哪種規(guī)格的離心機,其設(shè)計的處理量均以淡水鉆井液為前提。而我國一些油田采用鹽水鉆井液,其密度與粘度均超過了淡水鉆井液,直接影響了離心機的使用。
1)粘度的影響。粘度是影響離心機分離能力的重要因素之一。當(dāng)鉆井液粘度較高時(30-40s),為了加快固相的沉降速度,應(yīng)加稀釋水進行稀釋,稀釋水量為15-20L/min。而采用鹽水鉆井液,其粘度普遍在60s左右,又不能加稀釋水進行稀釋,因而鉆井液固相的沉降速度較慢,導(dǎo)致離心機的使用效果不佳。
2)固相含量及粒度大小的影響。離心機的主要作用是降低鉆井液的含砂量、控制其密度、粘度。但是,現(xiàn)在各廠家生產(chǎn)的離心機分離因數(shù)均不高,適用于淡水鉆井液,而我國部分油田在鉆井中進行鉆井液替換后,鹽水鉆井液中固相含量過高,導(dǎo)致離心機使用效果不佳,磨損加劇。鉆井液中所含固相顆粒直徑的大小也對離心機的使用效果有影響。固相顆粒的直徑非常小,超過了大容量離心機的分離點5-7μm,導(dǎo)致離心機使用效果不佳。
2、使用與維修
鉆井隊生產(chǎn)中要求固控設(shè)備高效、快速處理鉆井液,固控設(shè)備操作人員往往一開始使用離心機就將進漿管開關(guān)開到最大,這將導(dǎo)致離心機初始負荷過重且長時間超負荷運轉(zhuǎn),從而使離心機磨損加劇,使用壽命短?,F(xiàn)場使用中,井隊人員都知道要清洗離心機,但是實際操作中,由于清洗方式不對,清洗離心機時,不是停主機就是停副機,這樣不但轉(zhuǎn)鼓清洗不干凈,而且容易損害離心機;清洗時間不夠,部分井隊人員未按操作規(guī)程做,導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓未清洗干凈,影響了下次的使用。
3、從現(xiàn)場對離心機的應(yīng)用現(xiàn)狀來看,目前對離心機的使用還先存在許多模糊的認識。一般離心機都是安裝在除泥器的后面,作為第四級凈化設(shè)備。應(yīng)該講這種生產(chǎn)流程對非加重鉆井液來講可能是合理的,顯而易見,它不能應(yīng)用到加重鉆井液中,如果這時使用離心機,將損失大量的重晶石。同時,如何從平衡鉆井的意義上來正確使用離心機,在現(xiàn)場應(yīng)用過程中并未給予充分重視。